在电动试压泵减压回路中,减压阀的出口压力即减压回路的工作压力,波动较大是经常出现的故障现象。其主要原因有,减压阀的进口压力起伏变化、执行机构负载不稳定、液压千斤顶的内外泄漏、液压油污染、外泄油路有背压等。
以上与系统设计、安装过程、各元件工作性能及相互配合关系等有一定联系。现将电动试压泵减压阀阀后压力不稳定原因及排除方法提示如下。
液压泵为定量泵,主油路中液压千斤顶7和8分别由二位四通电液换向阀5和6控制运动方向,电液换向阀的控制油液来自主油路。减压回路与主油路并联,经减压阀3减压后,由二位四通换向阀控制液压千斤顶9的运动方向。电液换向阀控制油路的回油路与减压阀的外泄油路合流后返回油箱。系统中卞油路工作正常.但在减压回路中,减压阀的下游压力波动较大,致使液压千斤顶9的工作压力不稳定。
其原因,首先考虑阀上游压力的变化是会影响其下游压力的,特别是当变化压力的最低值低于下游压力时,将产生较大的影响。所以,在主油路执行机构负载变化的工况中,最低工作压力低于减压阀的下游压力时,回路设计就应采取必要的措施。经检查分析,本系统是由于减压阀外泄油路有背压变化所造成的。这是因为电液换向阀在高压控制油液的作用下,瞬时流量较大,当在泄油管较长的情况下,会产生较高的背压。背压增高,直接影响推动锥阀压力油的压力,所以减压阀的工作压升高。